“卡脖子”难题
中原油田普光气田产出水深度处理站于2019年建成,主要接收1号、3号气田产出水处理站来水、水洗氯废水和胺液废水,深度处理与净化并循环利用。然而,面对高含盐、高含有机物、高含氨氮等复杂成分的产出污水,站内生化单元(细菌培养处理池)极易崩溃,导致降解氨氮能力显著下降或完全丧失,污水处理能力骤降。
主要成果和创新点
在硝化菌培养过程中,技术人员对于环境的变化不再“杯弓蛇影”,厘清了影响氨氮降解能力的关键因素,开发出“特异性”耐盐硝化菌实验室培养方法,完成耐盐硝化菌培养工艺优化与现场应用,可短时间增加硝化菌的数量,提高氨氮的去除率,增强系统氨氮降解稳定性。
攻关故事
自2019年深度处理站投产以来,生化单元氨氮降解能力出现数次显著下降,虽然每次经过专家“会诊”,都能“起死回生”,但被动局面一直没有改变。
我和同事们一直认为:不能总是被动防御,要主动出击,在进攻中防守。
为了组建一支战斗力强的队伍,我向中原油田博士后工作站水务分公司分站求援,在站博士后苏三宝的加入强化了团队创新攻关的能力,又从项目部技术组找“好苗子”着重培养,从深度处理站现场运维班组挖掘经验丰富、责任心强的员工,补充加强团队现场解决问题的能力。
生化系统十分繁杂,影响氨氮降解的因素层面多,包括进水水质、操作运行条件、微生物组成等。我带领突击团队,开展调查研究,分析现场案例,先后确定影响氨氮降解因素10余个,并逐个进行现场分析……最终,我们发现自养硝化菌丰度低是影响氨氮降解的关键因素,遂将目光瞄向硝化菌的自主培养。
要破解“氨氮降解能力反复显著下降”难题,制胜武器就是耐盐硝化菌。
然而,耐盐硝化菌自主培养难度极大,培养菌活性能否满足现场需要?能否具有足够的耐盐性能?能否快速繁殖增长?记不清有多少次,在项目部化验室微生物培养室琳琅满目的瓶瓶罐罐前,我们就自主培养的硝化菌活性测量曲线秉烛夜谈。
经过3个月的努力,苏三宝激动地告诉我:“这次的耐盐硝化菌使用特异培养基配方,氨氮去除率高达90%!”
硝化菌的自主培养终于成功了!
为解决异常水偶发进入深度水处理系统问题,我们又扎进现场,了解运行情况、施工程序,制定详细的生化单元稳定运行技术方案,并根据生化单元细菌易受冲击不生长的特点,率先提出“前端控制+终端维护”的思路。之后的半年,未发生一起生化单元崩溃事件。
为了使生化单元的细菌更活跃,达到规模生产,我们查阅大量的资料文献,一遍遍调整培养基配方以提高微生物活性……如今,深度处理站日产量稳定在600立方米,基本实现气田产出水可全部经深度处理后再利用,助力普光气田绿色开发。
来源:中国石化报
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